某銅選廠磨浮工藝采用一段磨礦,礦石的解離度一直制約著兩種主產(chǎn)品銅、硫的分離 和最終精礦的質(zhì)量及回收率。為了提高銅、硫精礦的質(zhì)量和回收率,該選廠在多年的生產(chǎn)實(shí)踐中采取了一系列措施,收到了較好的 。
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原磨浮設(shè)計(jì)流程,參考前期原礦多為氧化礦和混合礦,粗碎后進(jìn)行洗礦采用泥砂分選、砂礦兩段磨礦、銅硫混合浮選的流程;后期處理單一硫化礦,采用銅硫混合浮選流程。但是,經(jīng)兩個(gè)多月的試生產(chǎn)證明原設(shè)計(jì)的工藝流程通而不暢,生產(chǎn)不能正常進(jìn)行,因此,投產(chǎn)后被迫采用原礦不經(jīng)選礦、進(jìn)行一段磨礦、銅硫混合浮選流程(見下圖)。該流程組織生產(chǎn)達(dá)六年,雖經(jīng)過不斷地流程改造,生產(chǎn)能力逐漸上升,但精礦質(zhì)量不理想,銅、硫回收率也難于同時(shí)兼顧。
現(xiàn)場流程考查表明,銅在尾礦中的損失達(dá)10~12個(gè)回收率,主要為原礦中的氧化銅和易過粉碎的次生硫化銅;損失于硫精礦中的銅回收率一般在6~8%之間,主要以連生體的形式存在。總硫精礦由混選尾礦的選硫泡沫產(chǎn)品與分離硫精礦組成,硫精礦中的銅損失主要集中在分離硫精礦中,損失的這部分銅礦物多以連生體的形式存在于分離硫精礦中,主要是銅礦物——黃鐵礦和銅礦物——脈石的連生體,占該銅礦物的75~80%,粒度相對較粗。
1、浮選工藝的改進(jìn)
投產(chǎn)初期,混合浮選工藝生產(chǎn)近6年,選礦指際難于再上臺階。后該廠在選廠兩個(gè)浮選系統(tǒng)進(jìn)行混合浮選和分步優(yōu)先浮選流程的工業(yè)性生產(chǎn)對比試驗(yàn)。吸取兩種流程的優(yōu)點(diǎn),根據(jù)礦石的特性,采用了部分晚合浮選流程(見圖2)。該流程增加了混粗選作業(yè)槽數(shù),克服了全混合浮選流程混粗選時(shí)間不足的缺點(diǎn);吸收了優(yōu)先選銅早收快收的優(yōu)點(diǎn),可適當(dāng)提高混粗選作業(yè)的堿性,以控制混合粗精礦產(chǎn)率,減輕銅、硫分選作業(yè)的壓力,同時(shí)在混粗選作業(yè)加少量選擇性好的丁銨黑 (約為黃 用量的五分之一)。混祖選尾礦采用新增的浮選機(jī)選硫,該選硫作業(yè)配予礦山酸性廢水選硫, 良好。
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2、石灰乳添加系統(tǒng)的改造
礦石中黃鐵礦含量高,礦石酸性大,有時(shí)入磨礦石的PH只有3~4,入選礦漿PH只有5左右。磨浮工藝中,抑制劑和調(diào)整劑采用石灰,多年的生產(chǎn)實(shí)踐表明, 是良好的。
原設(shè)計(jì)只有一個(gè)供給系統(tǒng),生產(chǎn)中常發(fā)生供給緊張的矛盾,影響粗選的 和分選效率,最終影響銅、硫精礦的質(zhì)量和回收率。為此,增建了一個(gè)石灰制乳系統(tǒng),但是,隨著生產(chǎn)能力的穩(wěn)定和大量老窿礦的采出,石灰乳供給仍滿足不了生產(chǎn)需求,表現(xiàn)在貯存量小,石灰的溶化時(shí)間不足,石灰乳濃度不穩(wěn)定和流量不易控制等等。后該廠自行設(shè)計(jì)再建造了一個(gè)大型石灰乳攪拌槽,兩年多的生產(chǎn)證明, ,不僅滿足了浮選的需要,而且穩(wěn)定了粗選和銅、硫分選作業(yè),對提高選別指標(biāo)幫助很大,同時(shí)節(jié)省了電耗和維修費(fèi)。
通過不斷努力,整個(gè)浮選條件有所改善,現(xiàn)行磨浮工藝采用一段磨礦后銅、硫部分混合浮選,混合粗精礦再銅、硫分離的原則流程,經(jīng)實(shí)踐,該流程較合理,因此,近幾年,該選廠選礦技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)中有升。
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